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    10萬噸/年混合苯加氫裝置運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)談

     昵稱29970227 2017-12-08


    煤化工知庫(kù) CTX

    重苯是粗苯加氫精制工藝過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物,為深黑褐色油狀液體,有類似氯仿的氣味,密度 0. 960 ~ 0. 990 g /cm3,不溶于水,易揮發(fā),易燃,有毒。重苯約占粗苯總量的10%,在實(shí)際生產(chǎn)和儲(chǔ)運(yùn)過程中,重苯常因含有雜質(zhì)而顯棕褐色或黑褐色,并帶有強(qiáng)烈的刺激性臭味。

    重苯中的主要組分包括三甲苯、萘、α-甲基萘、β-甲基萘、茚、古馬隆等重要組分。重苯主要用于生產(chǎn)古馬隆-茚樹脂,即古馬隆樹脂,也可以生產(chǎn)各種三甲苯等化工原料,還可以用于配制油漆、油墨、稀釋劑及 PVC 粘膠劑等,是一種較為優(yōu)良的有機(jī)溶劑。

    由于重苯中的組分成分復(fù)雜,加工途徑很少,并且大多數(shù)加工水平相對(duì)較低,目前國(guó)內(nèi)重苯的主要加工利用方法有生產(chǎn)古馬隆-茚樹脂、精餾分離提取化工產(chǎn)品、用作燃料油或者溶劑油、重苯加氫精制及輕質(zhì)化等,目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)都是將重苯作為粗燃料油或溶劑油處理,由于重苯中含有一定量的 O、S、N 等雜環(huán)化合物,作為溶劑油除安定性差外還具有刺激性氣味,直接作為燃料油時(shí)品質(zhì)不高而且燃燒時(shí)會(huì)造成一定的環(huán)境污染。 

    煤焦油是煤熱加工過程的主要產(chǎn)品之一,是一種多組分的混合物,根據(jù)煤熱加工過程的不同,所得到的煤焦油通常被分為低溫、中溫和高溫煤焦油,輕質(zhì)煤焦油是中低溫煤焦油經(jīng)過蒸餾切割的 210 ℃以前的餾分,中低溫煤焦油含有較多的含氧化合物及鏈狀烴,其中酚及其衍生物含量可達(dá) 10% ~30% 。經(jīng)過脫酚后的油品大部分作為普通燃料油燃燒,利用價(jià)值低,并且污染環(huán)境,因此利用輕質(zhì)煤焦油進(jìn)行加氫精制脫除 S、N、O 及重金屬等雜質(zhì),生產(chǎn)清潔燃料油調(diào)和原料技術(shù)具有很好的應(yīng)用前景。

     洗油是煤焦油 230 ~ 300 ℃的餾分段,約占粗焦油的 6% 以上,其中主要是中性組分( 約占 90% ) ,其余是堿性、酸性組分,富含萘、α-甲基萘、β-甲基萘、聯(lián)苯、喹啉、苊、芴、吲哚等寶貴的有機(jī)化工原料,具有廣泛的開發(fā)前景。由于洗油組分具有良好的穩(wěn)定性和很好的溶解能力,目前主要用于從焦?fàn)t煤氣中洗滌吸收煤氣中的苯族烴及各種有機(jī)氣體,可以分離得到萘、甲基萘、聯(lián)苯、苊、芴等產(chǎn)品。洗油經(jīng)過加氫后生產(chǎn)柴油調(diào)和組分,提升其附加值。 

    針對(duì)以上情況,2015 年 6 月采用武漢科林精細(xì)化工有限公司提供工藝包及催化劑的一套 10 萬噸/年重苯加氫裝置在唐山開車成功,經(jīng)過了近 2 年的滿負(fù)荷工業(yè)運(yùn)行,其加氫精制后的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到調(diào)和原料的要求,產(chǎn)品附加值提高,工藝流程簡(jiǎn)單,操作運(yùn)行平穩(wěn)。 

    工藝簡(jiǎn)述 

    工藝流程

    重苯、輕質(zhì)煤焦油和洗油經(jīng)過一定比例混合后進(jìn)入混合原料罐,然后經(jīng)過自動(dòng)反沖洗過濾器濾去大于 25 μm 的固體顆粒后進(jìn)入由四級(jí)加氫反應(yīng)器組成的加氫系統(tǒng),分別在 150 ℃ 至380 ℃四個(gè)溫度段進(jìn)行加氫反應(yīng),氫氣由焦?fàn)t煤氣 PSA 制氫單元提供,反應(yīng)系統(tǒng)操作壓力 8. 0 ~ 8. 5 MPa。加氫后的加氫油經(jīng)過高低壓分離器分離、穩(wěn)定脫硫后送入脫輕塔及分餾塔,加氫所產(chǎn)生的含硫污水經(jīng)高低壓分離后送入酸性水汽提系統(tǒng),產(chǎn)生的含 H2 S 酸性氣體經(jīng)分離后送至硫氫化鈉單元脫硫生產(chǎn)硫氫化鈉。經(jīng)過穩(wěn)定脫硫后的油品進(jìn)入脫輕塔、分餾塔,從而分離出各種汽柴油調(diào)和組分產(chǎn)品,工藝流程如圖 1 所示。


    圖 1 混合苯加氫工藝流程

    主要技術(shù)

    ①焦?fàn)t煤氣變壓吸附制氫技術(shù)。從焦化廠過來的焦?fàn)t煤氣經(jīng)過壓縮機(jī)加壓后經(jīng)過 TSA 預(yù)處理后再經(jīng)過壓縮至 1. 5 MPa,然后通過變壓吸附得到 99. 99% 的氫氣,作為加氫原料氫氣。

    ②重苯加氫技術(shù)。重苯以及輕質(zhì)煤焦油和洗油中含有的雜原子、多核芳烴、硫化物、氮化物等,加熱至一定溫度就要發(fā)生多種裂解和脫氫縮合反應(yīng),因此需要加氫精制。油品加氫精制的目的是為了脫除油品中的硫、氮、氧、金屬雜質(zhì),并且烯烴、二烯烴及芳烴飽和,改善油品的性能。其中一級(jí)加氫采用科林公司開發(fā)的 W220A 催化劑,主要是將原料中的二烯烴、苯乙烯和部分單烯烴加氫飽和,防止在后面的加氫反應(yīng)器中聚合結(jié)焦; 二級(jí)、三級(jí)和四級(jí)加氫在 W220B 催化劑以及W906A保護(hù)劑、W906B脫金屬劑的作用下,將單烯烴多環(huán)芳烴飽和及硫、氮、氧化物脫除反應(yīng),最終可以使加氫后的油品經(jīng)過穩(wěn)定脫硫后總硫小于 10 mg /kg。

    ③酸性水酸性氣綜合處理技術(shù)。針對(duì)目前中小型石化裝置酸性水酸性氣處理難的問題,科林公司開發(fā)出了酸性水酸性氣綜合處理技術(shù),酸性污水經(jīng)過加壓帶側(cè)線酸性水汽提塔脫除 H2 S和 NH3,塔底合格凈化水至加氫系統(tǒng)注水回用,塔頂含硫化氫氣體與酸性尾氣進(jìn)入催化吸收反應(yīng)系統(tǒng)生產(chǎn)硫氫化鈉,側(cè)線含氨氣體經(jīng)過脫硫后制合格氨水; 酸性尾氣經(jīng)過科林公司的專利技術(shù)凈化生產(chǎn)硫氫化鈉( 專利號(hào): ZL 201310405127. 7) ,該技術(shù)已經(jīng)在全國(guó) 20 余套裝置中使用。酸性水和酸性氣綜合處理技術(shù)可以有效的減少?gòu)U棄物排放,化害為利,變廢為寶。

    工業(yè)運(yùn)行情況

    加氫系統(tǒng)開車 

    加氫系統(tǒng)催化劑硫化一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)和四級(jí)加氫反應(yīng)器的催化劑型號(hào)為W220A( 主要成分 MoO3、NiO、Al2O3及助劑) ,W220B( 主要成分 WO3、MoO3、NiO) 、W906A 保護(hù)劑及 W906B 脫金屬劑。催化劑的物理性能指標(biāo)如表 1 所示。

    1 催化劑及保護(hù)劑物理性能 

    催化劑的硫化是開車一部分,硫化采用四個(gè)反應(yīng)器一起串聯(lián)硫化,硫化方法采用濕法硫化,硫化劑為二甲基二硫,硫化油為低氮柴油,系統(tǒng)壓力為 2. 5 ~ 3. 0 MPa,油品進(jìn)料量 6. 5 t /h,氫油體積比 1000∶1,反應(yīng)器依次經(jīng)過 180、230、280、320 ℃四個(gè)硫化階段,具體硫化溫度曲線如圖 2 所示。 

    圖 2 硫化溫度曲線 

    從圖 2 中可以看出催化劑硫化時(shí)由于四級(jí)加氫反應(yīng)器按照預(yù)定硫化曲線進(jìn)行升溫,為了保證一級(jí)和二級(jí)加氫反應(yīng)溫度,固三級(jí)加氫反應(yīng)器硫化提溫至360 ℃,使得二級(jí)加氫反應(yīng)器最高硫化溫度為 260 ℃,一級(jí)加氫反應(yīng)器溫度到 240 ℃,雖然一級(jí)加氫反應(yīng)器和二級(jí)加氫反應(yīng)器沒有提高到 320 ℃,但不影響催化劑的正常運(yùn)行,整體硫化達(dá)到了基本預(yù)期效果。 

    加氫系統(tǒng)運(yùn)行 

    硫化完成后將反應(yīng)器降至反應(yīng)溫度,然后開始注入原料油進(jìn)行加氫反應(yīng),四個(gè)加氫反應(yīng)器的操作參數(shù)按照指標(biāo)工藝指標(biāo)運(yùn)行進(jìn)行加氫反應(yīng),經(jīng)過加氫后的總硫和總氮降低到設(shè)計(jì)值,滿足國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。加氫裝置主要操作條件見表 2,加氫前后原料對(duì)照見表 3。 

    表 2 加氫裝置主要工藝運(yùn)行參數(shù)

    表 3 加氫前后原料對(duì)照表

    從表 2 和表 3 可以看出,經(jīng)過加氫處理后的精制油品總硫降至 10 mg /kg 以下,總氮降至 5 mg /kg 以下,一級(jí)加氫的溫升在5 ~ 10 ℃左右,二級(jí)加氫的溫升在 50 ~ 80 ℃,經(jīng)過一級(jí)加氫及二級(jí)加氫反應(yīng),原料中的雙烯烴已經(jīng)加氫飽和完全; 三級(jí)加氫的溫升在 90 ~ 100 ℃左右,原料中的加氫脫硫主要在三級(jí)加氫反應(yīng)器中進(jìn)行,為了防止三級(jí)加氫催化劑床層飛溫,在中間增加了急冷氫裝置,可以有效的控制床層溫度; 四級(jí)加氫的溫升為 40 ~ 50 ℃,其目的主要是降密度脫氮反應(yīng),原料的密度由 0. 88 降至 0. 83 ~ 0. 85 左右,增加了產(chǎn)品的附加值。 

    精制油品經(jīng)過脫輕、分餾后頂部采出精制苯,側(cè)線采出精制重苯和精制洗油,塔底采出渣油。經(jīng)過分餾后的產(chǎn)品達(dá)到所需的要求,可以作為溶劑油或者汽柴油調(diào)和組分,其中精制苯中的苯含量只有 60% ,可以增加萃取精餾塔進(jìn)行再次精餾后可以得到純度 99. 99% 的精制苯,增加經(jīng)濟(jì)效益。 

    酸性水及酸性尾氣開車運(yùn)行

    表 4 原料酸性水及凈化水對(duì)照表 

    氫后酸性水經(jīng)過汽提塔處理后,混合苯加氫后產(chǎn)生的硫化物和氨氮均高于設(shè)計(jì)值,處理后的凈化水指標(biāo)見表 4。 

    從表 4 中可以看出,凈化水中的硫化物和氨氮均能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求,運(yùn)行過程中偶爾超標(biāo),這主要是由于原料水中的氨氮和硫化物高于設(shè)計(jì)值導(dǎo)致,但是沒有影響整體的酸性污水處理,凈化水基本合格。 

    酸性氣經(jīng)過脫硫后出口凈化氣中的硫化氫含量<10 mg /kg,作為工藝燃料氣燃燒使用; 經(jīng)過濃度為 32wt% 的 NaOH 溶液吸收后得到的硫氫化鈉產(chǎn)品指標(biāo)如表 5 所示,達(dá)到了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),裝置運(yùn)行平穩(wěn)可靠。 

    表 5 硫氫化鈉產(chǎn)品結(jié)果分析表 

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