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    一起主機不能遙控起動的故障分析

     任我行dtgglt7v 2019-03-20
                摘 要:以一起主機操縱系統故障處理實例為背景,解析故障現象、操縱系統、故障處理技術,希望對船員的日常管理、故障判斷與處理起到積極的指導作用。
      關鍵詞:故障現象;系統分析;技術分析;結論與處理
      0 引 言
      某輪是一艘20 000噸散裝貨輪,跑國內華東航線。天津新港船廠建造,1992年6月出廠投入營運。主機型號MAN B&W 6L42MC ,上海滬東造船廠制造。該輪配置具有壓力補償、空氣速度整定功能的WOODWARD PGA調速器;主機采用機艙集控室和機旁應急操作兩種操縱方式;主機操縱系統采用MAN B&W原裝進口,集控室的油門和車鐘分開設置,空氣分配器換向和高壓油泵換向受車鐘控制,高壓油泵采用空氣停車氣缸停油機構,主機起動采用油氣分進模式。
      1 故障現象
      某日,抵港前進行主機起動、換向試驗,在集控室停車后,不能起動主機。經觀察發現:主機已到達發火轉速,調速器有輸出,停車氣缸空氣已正常釋放。將操作地點轉到機旁,正、倒車起動都能成功。因急于進港,采用機旁應急操作靠碼頭。離碼頭開船備車,再將機旁應急操作轉到集控室控制,經多次正、倒車起動試驗,均正常,恢復集控室操縱航行。事后,同類現象偶有發生,多以倒車起動失敗現象出現,并經多次起動試驗后,可以正常起動。
      2 操縱系統分析
      按照MAN B&W 6L42MC主機操縱系統圖解析,見圖1。
      2.1 停車
      當接到駕駛臺車鐘指令后,將集控室車鐘放置停車位,并迅速將操縱手柄拉到“0”位、且調壓閥(62)動作關閉,切斷去調速器的轉速整定空氣,同時通過操縱手柄下部的凸輪激活停車閥(64)動作,引導控制空氣→快速泄放閥(58)→一路激活閥(38)→激活閥(25)→閥(128)→停車氣缸(45)進氣動作,帶動油門總桿將高壓油泵齒條拉到“0”位,停止供油;另一路通過單向節流閥(69)→車鐘(70)前等待(為下一次換向做好準備)和激活閥(67),閥(67)被激活后,走下位,控制空氣由減壓閥(66)→通過閥(67)下位→閥(71)到調速器,給調速器預整定轉速信號,為下一次起動做好準備,如圖2所示。
      2.2 換向(以正車換向為例)
      受車鐘控制,必須使操縱手柄放在停車位,才能進行換向操作。
      當接到駕駛臺正車換向車鐘指令后,操作車鐘手柄到正車位,車鐘(70)被激活→閥(29)后分二路:一路到閥(55)前等待;另一路激活正車閥(10)后,再分二路:一路使高壓油泵換向氣缸(13)向正車換向,另一路完成空氣分配器換向氣缸(57)正車換向后→激活閥(55),此時等在閥(55)前的空氣導通→閥(50)→到閥(37)前等待,完成車鐘換向動作(凸輪軸轉動時,按正車發火順序完成所有高壓油泵的換向)。
      2.3 起動
      操作操縱手柄至起動位置:起動閥(63)被激活,引導控制空氣使閥(37)受控→雙向止回閥(31)→激活閥(33)后:一路去激活起動空氣分配器進氣閥(26);另一路去激活主起動閥的控制閥(27),起動控制空氣作用使主起動閥打開,3MPa的起動空氣按正車發火順序進入氣缸,起動主機。
      操縱手柄在起動位置停留約1秒鐘后,繼續推動手柄至油門DEAD SLOW 位(越過起動位置):操縱手柄下部的凸輪切斷起動閥(63)供氣、主起動閥在延遲1秒鐘后關閉,切斷停車閥(64)供氣、停車氣缸(45)放氣后,高壓油泵可以供油。此時調速器按減壓閥(66)預整定轉速信號壓力輸出油門刻度;同時調壓閥(62)被激活,控制空氣在閥(67)前等著。延時遲6秒鐘后,閥(67)的控制空氣釋放后、走上位,調速器接受調壓閥(62)轉速整定信號,按操縱手柄設定的油門刻度輸出對應的負荷,完成起動運轉。
      值得注意的是:高壓油泵供油是在操縱手柄越過起動位置后:起動閥(63)停止向起動系統供氣(主起動閥在延遲1秒鐘后關閉是為了確保柴油機可靠啟動);同時停車閥(64)停止供氣、停車氣缸(45)空氣釋放后開始進行,以此來實現油氣分進。
      機旁應急操作:當調速器發生故障,通過應急操縱臺轉換手輪由集控室切換到應急操作位置,使調速器與調油軸脫開,而應急操縱臺上的調油手柄與調油軸相連,通過機械連接直接控制高壓油泵的供油。此外,閥(100)須從正常位置切換到應急位置狀態。
      3 技術分析
      集控室起動主機時,能聽到主啟動閥打開、壓縮空氣進入氣缸的聲音,并從轉速表上顯示已過發火轉速,約有70rpm;檢查停車氣缸(45)已正常釋放,表明調油軸可以自由動作;再次起動時,發現調速器有輸出,但很快就回到“0”位,因此懷疑是調速器故障、將油門拉回“0”位,使高壓油泵供油為零,造成不能起動成功。機旁應急操縱是脫開調速器,直接操作與調油軸連接的調油手柄,使高壓油泵向噴油器供油,完成起動運轉。根據前面故障現象表述,分析集控室起動失敗可能存在的幾方面原因。
      3.1 調速器放大伺服器的功能
      放大伺服器是?B接于調速器并幫助主機能快速起動,在起動空氣向主機缸內供氣時,該裝置同時向調速器提供壓力油,從而直接控制調速器動力油缸的輸出。
      當主起動閥打開時,約3MPa空氣進入到放大伺服器活塞下部,推動活塞上移,將上部的油壓過止回閥:一路進入調速器的壓力油系統,使調速器動力活塞向燃油增大方向移動;另一路到速度整定油缸,使速度整定彈簧向下壓,調速器齒輪泵的油就可流至調速器動力活塞。
      主起動閥關閉后,放大器則通大氣。當調速器油底殼的油被壓至油腔時,活塞在彈簧力的作用下回到原位,此時放大器處于為下一次起動做好準備。從集控室轉速表上顯示已過發火轉速,且起動時能觀察到調速器有瞬時輸出最大(約7、8格),表明放大伺服器動作正常。
      3.2 減壓閥(65)的功能   起動期間,提供至調速器的預設定轉速整定信號壓力(調節到1.6~2.0Pa)。經停車后,閥(67)走下位,0.7MPa的控制空氣經減壓閥(65)減壓后通過閥(67)下位→閥(71)到調速器,給調速器預整定轉速信號,為起動做好準備。該輪減壓閥(65)調節壓力為1.7Pa(有壓力表指示),滿足起動要求。起動時,當操縱手柄越過起動位置后,停車閥(61)動作、走下位,延遲6秒后,閥(67)的控制空氣經節流止回閥(69)→快速泄放閥(58)→停車閥(64)放大氣,閥(67)走上位,切斷減壓閥(65)向調速器供氣。起動時,觀察到調速器輸出軸有瞬時輸出最大約七八格,達到起動轉速后,且在3格左右位置有幾秒鐘的停留,表明減壓閥(65)給調速器的預設定轉速整定信號正常。
      3.3 調壓閥(62)的功能
      完成起動過程后,根據轉速指令要求調節至調速器的轉速整定信號。閥(67)走上位時,控制空氣經調壓閥(62)調節(操縱手柄在油門位置區域)→閥(67)提供給調速器整定轉速信號壓力。
      起動成功完成:減壓閥(65)和調壓閥(62)需完成無縫交接,且在減壓閥(65)停止供氣的同時,調壓閥(62)繼續提供調速器整定轉速信號。若調壓閥(62)不能及時向調速器提供整定轉速信號,調速器速度控制油缸無壓力油輸出,動力油缸失壓,迫使調油軸回“0”,高壓油泵停止向噴油器供油,起動失敗。從調速器旁觀察到的情況來看,似乎和調壓閥(62)不能及時供氣的現象相同。那么,為什么調壓閥(62)在操作時不能及時供氣?我們先來分析一下該閥的結構和動作原理,如圖3所示。
      當操縱手柄越過起動位置,到達油門DEAD SLOW位置,通過手柄下部的凸輪將閥的柱塞下壓、打開先導閥,控制空氣從進口端進入柱塞內腔,經開啟的先導閥進入排出閥輔助腔,通向出口端(此時先導閥下口和排出閥座是關閉狀態),向調速器送出轉速整定信號,通過改變操縱手柄―油門位置,且改變閥的出口壓力,使調速器得到不同的轉速整定壓力信號,來改變高壓油泵的齒條刻度,從而達到控制不同的主機轉速。
      當操縱手柄置停車位時:柱塞在先導閥彈簧作用下上行,先導閥關閉、切斷進氣;排出閥座在下部彈簧作用下向上移動,直至和先導閥下閥體接觸,先導閥彈簧和下部彈簧重新達到平衡,先導閥上、下閥頭均處于關閉狀態,為下次起動做好準備。一旦先導閥下口和排出閥座不能閉合,即彈簧不能及時復位,進入排出閥輔助腔的空氣就會從開啟的排出閥排放大氣,調節閥(62)出口氣壓減小、甚至無氣壓,調速器就會因失去轉速整定信號而輸出回“0”,高壓油泵停止供油,造成起動失敗的現象。
      因機旁應急操作是直接控制調油軸,與調壓閥(62)無關,所以起動正常。
      4 結論與處理
      主機航行中調節閥(62)一直處于工作狀態,排出閥座下部彈簧長期受壓、變形,彈簧彈性下降,致使初次停車時,排出閥座不能及時得到復位,且受壓時間越長,復位時間就越長。因此,該故障原因是:在經過長期航行運轉后,第一次停車時,調節閥(62)排出閥座因彈簧彈性下降不能及時復位,致使起動過程中,該閥再次動作時,控制空氣從開啟的排出閥排向大氣,調速器得不到轉速整定空氣信號、調速器輸出回零,造成起動失敗。又因倒車起動負荷要比正?負荷大,所以該故障的初期往往以倒車起動失敗為多。
      找出了發生故障的原因,我們就可以對癥下藥,問題就容易解決了。在集控室起動主機,應急時可以采取:當聽到空氣進入缸內后,在轉速尚未完全降下時,通過快速加大油門(調節閥(62)調節出口壓力大于調速器整定轉速壓力和泄漏量之和),主機轉速能迅速上升,達到穩定轉速,起動成功。在有備件的條件下,須及時安排更換修理,消除故障隱患。
      從故障現象的反饋,以及對操縱系統的仔細分析后,我們來重新輸理一下故障發生的真實景象:起動操作過程中,主起動閥能打開,表明主起動的控制閥件動作正常,換向閥件動作正常;停車氣缸(45)空氣能釋放,表明停車閥(64)以及相關控制閥件動作正常;調速器有輸出,表明放大伺服器動作正常;集控室轉速表有瞬時60~70RPM顯示,表明減壓閥(65)動作正常、調速器輸出正常,燃油系統供油正常(已壓縮、做功),延時約6秒后,轉速表顯示歸零,表明調節閥(62)未能及時向調速器提供轉速整定氣壓信號,造成起動失敗。因此,主機操縱系統發生故障,反饋信息的準確性非常重要。除了船舶管理人員、操作人員對主機操縱系統有較深的熟悉、掌握之外,必要時可安排二三人對系統關鍵部件的動作情況進行觀察,并將觀察到的動作情況準確地、不加任何主觀判斷地進行描述,以便能快速確定故障方向,使故障及時得到解決,確保主機操作系統的安全、及時、可靠。         

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