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    干貨丨鋰離子電池鼓脹分析

     biuffd 2020-08-09

    來源:《電源技術》雜志

    鋰離子電池具有能量密度高,體積小的優點[1],近年來,隨著4G的普及,5G的到來,對于鋰離子電池的要求更加苛刻,鋰離子電池朝著更高能量密度、更快的充電速度發展。然而能量越高,其危險性就越大,近年來社會上發生的鋰電池安全事故越來越多,2018年~2019年上半年一共發生了60多起純電動汽車起火事故,導致16萬輛純電動汽車召回[2],手機鼓脹、起火、爆炸的事故更是頻發。本文以一款客戶投訴電池(簡稱客訴電池)的分析為切入點,研究該電池的起鼓原因,并實驗模擬手機日常使用中可能存在的失效情況,并分析其機理。

    實  驗

    1.1 客訴電池分析

    對客訴電池進行電壓內阻測試,根據電池編碼進行系統查詢,判斷其出廠是否合格;對其進行充放電測試,判定是否可以正常進行充放電,判斷電性能是否正常;測試氣體成分,拆解進行電感耦合等離子體光譜分析法(ICP)、掃描電子顯微鏡法(SEM)測試,分析其失效原因。

    1.2 過放模擬實驗

    采用6組電池,每組3只,以0.5 C、0.1 C、0.01 C、0.001 C分別將電池放電至3、2、1、0.5、0.2、0 V,放電后休眠1 h,再繼續進行后續放電,觀察是否鼓脹產氣,拆解進行SEM、ICP分析;對放電至3與2.5 V的電池進行長期存儲,觀察其是否產氣,測試其低壓下長期存儲電壓內阻的變化情況。

    1.3 高溫浮充模擬實驗

    采用4組電池,每組3只,分別進行45、60、70 ℃浮充,60 ℃ (4.2~4.4 V)循環充電,測試其厚度變化,觀察鼓脹產氣情況,測試氣體成分,拆解進行SEM、ICP分析。

    1.4 設備與儀器

    充放電設備采用ARBIN;電壓內阻測試設備采用BK-300內阻測試儀;氣體成分采用津島質聯用儀GCMS-2010測試;形貌采用掃描電子顯微鏡JSM-6510測試;微量金屬元素含量采用電感藕合等離子體發射光譜儀 Optima 8000DV測試。

    結果與分析

    2.1 客訴電池分析

    檢測客訴電池六面外觀(圖1),未發現存在破損、腐蝕現象,排除封裝破損導致電池起鼓。極耳無燒黑現象,排除外部短路,X-RAY顯示電池極片狀態正常,排除包覆不良導致的內部短路產氣。電池內阻已經超出設備量程,電壓2.65 V,電池無法進行正常的充放電測試。
     
    圖1 客訴電池外觀監測

    對客訴電池進行氣體成分分析,結果如表1所示,鼓脹電池中主要氣體成分為CO2、C2H6、CH4,正常電池的產氣模型[3]有:高溫浮充、存儲產氣,過放產氣和過充產氣。

    表1 客訴電池氣體成分分析 %

    2.1.1 高溫浮充、存儲產氣

    在高電壓下正極材料分解[1,4]產生O2、Co,如式(1)~(2)所示,O2與Co通過隔膜到達負極,與固體電解質界面膜(SEI膜)發生反應,導致SEI膜分解產生CO2,如式(3)~(5)所示,同時在高電壓下SEI膜會自動修復產氣,修復產氣與化成后期產氣機理一致[5],碳酸二甲酯(DMC)與碳酸甲乙酯(EMC)產生CH4、C2H6和C3H8等烷烴類氣體,如式(6)~(13)所示。碳酸乙烯酯(EC)產生C2H4,如式(14)~(18)所示。


    2.1.2 過放產氣

    在放電過程中負極電位從0.1 V (vs. Li /Li)逐漸升高,正極電位從4.5 V(vs. Li /Li)左右逐漸下降,當電池持續放電,負極中嵌鋰已經完全脫出后,已經沒有鋰離子可以脫出維持其氧化電流,負極電勢會持續升高,當負極電勢升高至SEI膜的氧化電位使就會發生SEI膜的氧化分解,產生CO2,如式(19)所示,當繼續過放,負極電勢升高至3.4 V(vs. Li /Li)左右達到銅溶解電位會發生銅箔溶解,如式(20)所示[6],此時電池電壓在0.7 V以下。


    2.1.3 過充產氣

    鋰電池充電過程是正極鋰離子脫出,嵌入負極,一般的商用電芯設計負極會稍微過量,防止過充[7]。當過充時,負極已經嵌滿了鋰離子,無法繼續嵌鋰,負極電位會持續下降,當負極電位降至0 V (vs. Li /Li)時,達到析鋰電位,負極鋰離子開始析出,形成鋰枝晶[8]。鋰枝晶與電解液發生反應,產生氣體,同時鋰枝晶可能會刺穿隔膜,導致正負極直接接觸,發生內部短路,導致電解液分解,產生大量氣體[9]。輕微過充會影響電池的壽命,重度過充會導致電池鼓包,嚴重過充會導致電池起火、爆炸。

    客訴電池ICP分析結果如表2所示,負極Co元素含量較高達到0.057 4%,新鮮電池鈷含量為0.006 6%,客訴電池鈷元素明顯過高,正常來說,鈷元素只存在于鋰離子電池的正極,且結構穩定,負極不可能測試到鈷元素,但是鋰離子電池在使用過程中如果遇高溫環境或者過充、浮充,均會導致正極的鈷酸鋰發生結構破壞,鈷元素溶出,少量溶出并不會對電池造成影響,因為電解液中含有防過充添加劑,如碳酸亞乙烯酯(VC),它會與溶解出的鈷元素形成穩定的絡合物[10],鈷元素不會通過隔膜進入負極破壞SEI膜,而如果長期在高溫環境使用或者長期浮充、過充,溶解出的鈷元素沒有更多的過充添加劑來絡合,就會通過隔膜進入負極,破壞SEI膜,電池在高電壓環境下,電解液會自動修復SEI膜,從而產氣,最終導致電池出現鼓脹[11]。

    表2 客訴電池ICP測試數據 %

    客訴電池ICP分析正極中含有0.007 8%的Cu元素,屬于正常范圍,正極、隔膜中微量的Cu元素是由于電芯制作過程中卷芯中微量水分與電解液反應生成HF腐蝕負極銅箔,此外電解液會分解形成微量的PF5氧化銅箔[12],形成微量的Cu2 。而如果電池制作過程中水分過高、電解液放置過久、溫度過高,會產生較多的HF以及PF5,形成較多的Cu2 ,在充放電過程中Cu2 會在正負極析出,嚴重影響電池的性能,甚至會影響到電池安全。

    圖2為客訴電池隔膜的SEM圖,隔膜對正極側已出現明顯裂紋,隔膜對負極側出現輕微裂紋,正極在滿電后氧化性較強會將隔膜氧化,出現類似裂紋,負極出現的輕微裂紋應為正極導致延伸至負極側。
      
    (a)對正極側                    (b)對負極側
    圖2 客訴電池隔膜的SEM圖

    根據以上分析,判斷本次客訴電池長期處于高溫高電壓環境中,正極鈷元素溶出,導致正極結構發生破壞,Co與O2導致SEI膜分解,SEI膜又在高電壓狀態下自行修復導致產氣,電池鼓脹,電解液消耗完后電池中無離子通道,不能構成通路,導致電池無法進行充放電。同時,高壓狀態下正極側具有強氧化性導致隔膜對正極側出現氧化裂紋。

    2.2 過放模擬分析

    如圖3所示,常溫下正常電池過放至3、2、1、0.5、0.2、0 V后電壓會迅速反彈,放電截止電壓越低反彈后的電壓越低,過放截止電壓大于0.2 V的電池均未發生明顯產氣現象,過放至0 V的電芯出現了明顯的產氣現象。當過放截止電壓高于0.2 V時,鋰離子從負極脫嵌,而過放至0 V時,負極中已經沒有足夠的鋰離子脫嵌形成氧化電流,SEI膜開始分解,導致產氣。
     
    圖3 不同電壓階梯過放圖
    過放至0 V的電池主要產氣為CO2,占比超過90%,如表3所示,其主要是由于SEI膜分解導致,原理如式(19)~(20)所示。

    表3 過放氣體成分  %

    圖4為長期對過放電池進行跟蹤的情況,發現電壓在反彈之后會下降,過放電壓越低,反彈后下降速度越快,過放至2.5 V再靜置38天后電壓的K值均值為0.183 mV/h,放電至3 V的電池電壓的K值為0.066 mV/h,正常電池的K值一般要求在-0.04~0.04 mV/h之間,低壓下K值均大于正常電池的K值標準,過放截止電壓越低,長期存儲K值越大。過放電池內阻變化無明顯規律。
      
    (a)電壓變化趨勢                 (b)內阻變化趨勢
    圖4 過放至2.5、3 V電壓、內阻變化趨勢

    對不同過放電電壓電池進行ICP測試,過放至3、2、1、0.5、0.2 V均未明顯析銅,而當過放至0 V時,正極片、隔膜中銅元素超過0.1%(質量分數),如表4所示,其原因為過放至電壓大于0.2 V時,電池負極電勢并未達到銅溶解電位,或只是短暫達到銅溶解電位,停止放電后,電池電壓會迅速反彈,使其負極電勢低于銅溶解電位,導致過放至0.2 V以上時,正極、隔膜銅含量均較少;而過放至0 V時,其負極中已經無足夠的鋰離子以維持其氧化電流,此時銅箔溶解、SEI膜分解以維持其氧化電流,導致正極、隔膜中銅含量較高。

    表4 不同過放電電壓電池ICP測試

    2.3 高溫浮充模擬分析

    高溫浮充電池經過長時間的浮充最終都產氣鼓脹,45 ℃電池浮充26天鼓脹,60 ℃電池浮充6天鼓脹,70 ℃電池浮充4天就產生了鼓脹,如表5所示,溫度越高,其內部發生反應越快,電液分解越快,所以鼓脹越快,而60 ℃(4.2~4.4 V)循環16天鼓脹,比60 ℃浮充明顯持續時間長,說明4.2~4.4 V循環產生的鈷溶出更慢。

    表5 高溫浮充鼓脹時間  天

    對浮充的電池數據進行監控,60 ℃浮充時間到4 500 min時,電流開始增加,如圖5(a)所示,說明電池內部開始發生反應,電流越來越大,直到電池鼓脹。圖5(b)為4.2~4.4 V循環到100次時,容量迅速下降,說明電池中的活性鋰已經明顯變少,活性鋰在不停修復SEI膜。
      
    (a) 60 ℃浮充電流變化 (b)4.2~4.4 V浮充容量衰減圖
    圖5 60℃浮充電流變化與4.2~4.4 V浮充容量衰減圖

    表6為高溫浮充氣體成分,含量最高的均為CO2,占比80%以上,其次為CH4和C2H6,說明其產氣原理為SEI膜被破壞,電解液在高壓下反復修復SEI膜導致產氣,最終鼓脹,浮充產氣的機理如式(1)~(18)所示。

    表6 高溫浮充氣體成分  %

    表7為高溫浮充ICP測試數據,浮充電池的負極Co含量均超過了0.1%(質量分數),其原理為浮充導致正極鋰離子持續脫出,正極結構被破壞,正極鈷元素溶出,通過隔膜進入負極。鈷元素含量與浮充時間以及溫度關系較大,溫度越高、時間越長,負極鈷元素含量越多,正極結構破壞越嚴重。

    表7 高溫浮充ICP測試數據  %

    結  論

    本文以一次客戶投訴為切入點,通過氣體成分、ICP、SEM等手段分析了該客訴電池的鼓脹原因,并對其機理做了探討。過放、過充模擬實驗表明:正常電池過放截止電壓高于0.2 V均不會導致電池鼓脹,正極、隔膜中的銅含量也屬于正常水平;過放至0 V時,電池會發生明顯產氣現象,氣體中CO2含量超過90%,同時正極、隔膜銅元素會超過0.1%(質量分數);電池低壓長期存儲K值會比正常水平大,過放截止電壓越低,K值越大,但不會出現鼓脹現象,電池內阻無明顯變化規律;高溫浮充測試電池均發生鼓脹,4.4 V體系45 ℃浮充26天鼓脹,60 ℃浮充6天鼓脹,70 ℃浮充4天鼓脹,60 ℃(4.2~4.4 V)循環16天鼓脹,浮充起鼓電池負極鈷含量均超過0.1%(質量分數),浮充產氣主要為CO2、CH4、C2H6等氣體。
    參考文獻: 
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    來源:《電源技術》雜志

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