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      1 ME主機排氣閥二例連續(xù)故障實例分析-彭守春

       wangweiqin168 2023-06-11 發(fā)布于內(nèi)蒙古

      ME主機排氣閥二例連續(xù)故障實例分析

      某輪,13386TEU全集裝箱船舶,主機型號是MAN B&W 12K98ME7,為電噴柴油機,單機功率達到72240kW。

      1 ME排氣閥的特點

      ME主機排氣閥與傳統(tǒng)MC排氣閥的區(qū)別及主要特點:

      該主機排氣閥與傳統(tǒng)的排氣閥基本相似,主要區(qū)別是新機型取消了傳動凸輪、驅(qū)動滾輪及彈簧機構(gòu),原來的驅(qū)動滾輪改成了液壓活塞,排氣閥的提升器底部改成與液壓活塞相匹配,便于傳遞動力,HPS的動力油經(jīng)FIVAFuel injection valve activation)后驅(qū)動排氣閥提升器的液壓活塞,從而驅(qū)動排氣閥液壓活塞。

      排氣閥啟閉定時、燃油的噴油定時、氣缸油注油定時等均通過安裝在主機自由端的角向編碼器得以實現(xiàn)。

      2 故障一的經(jīng)過

      2015610晚上22:00,該輪正在紅海航行,主機突然SLOW DOWN報警,經(jīng)查是主機No.1缸排氣閥行程低故障,引起減速運行,并伴有嚴重的敲擊聲。根據(jù)MOP上故障提示,先是懷疑FIVA閥故障,停車,將先導(dǎo)閥換新,啟動主機,故障依舊。

      停車,再將整個FIVA連同先導(dǎo)閥一起換新,再啟動主機,還是不行。

      再更換CCU1電路控制板,仍舊不行,檢查升壓器節(jié)流閥,正常。

      此時已是將近11日凌晨2點,為了不影響班期,按照公司要求,先將No.1缸進行封缸運行,但是轉(zhuǎn)速不能超過主機MCR55%(我輪約52rpm左右),否則主機也會自動降速運行,況且No.1缸排氣閥敲擊聲很大,而船舶下一港要到621才抵達英國菲利克斯托港。一直封缸運行的話,如此長的時間,對排氣閥肯定有損傷,因此在與公司溝通協(xié)商后,4點半左右,船舶停車更換排氣閥(該排氣閥總運行時間11150小時)。早上8點半更換完畢,然后沖車,試車,加速運行,故障排除。

      將換下排氣閥進行解體、測量、檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯損壞及異常磨損的現(xiàn)象。具體測量數(shù)據(jù)如下:

      閥桿密封處最小外徑 107.96mm(極限值:107.8mm);

      閥桿導(dǎo)套上部內(nèi)徑   108.03mm(極限值:108.8mm);

      閥桿導(dǎo)套下部內(nèi)徑   109.33mm(極限值:112.0mm);

      頂部液壓油缸內(nèi)徑   140.02mm(極限值:140.20mm);

      以上數(shù)據(jù)均在極限范圍內(nèi),但發(fā)現(xiàn)閥殼內(nèi)部及閥桿和導(dǎo)套之間結(jié)碳嚴重,所以判定故障原因是由于閥桿與導(dǎo)套之間卡阻而引起。

      3 故障二的發(fā)生

      2015612No.1缸新?lián)Q的排氣閥報警“排氣閥關(guān)閥速度過快”(主機55rpm以下,報警消失),觀察該缸排氣閥開度比剛換新時略有減小,在115mm120mm左右。當主機轉(zhuǎn)速高于60rpm時出現(xiàn)排氣閥關(guān)閉過快的警報,且時有時無(臨界)。檢查排氣閥液壓管脈動正常,主機排溫正常,但主機在55Rrpm以上時測取該缸爆壓發(fā)現(xiàn)壓縮壓力和爆壓均偏低(比正常值偏差達8.5bar),轉(zhuǎn)速低于55rpm時正常。

      4 故障二的分析

      根據(jù)MOP故障診斷分析有以下幾種原因(參圖1):

      1)排氣閥位置探頭故障

      2)排氣閥頂部“除氣節(jié)流塞”(De-aerating  orifice堵塞

      3)液壓油泄露

      4)空氣彈簧安全閥故障

           相應(yīng)的解決措施如下:

      1)檢查排氣閥位置探頭

      2)疏通或更換“除氣節(jié)流塞”(De-aerating  orifice

      3)檢查排氣閥液壓油升壓器和油缸是否泄露

      P90803-0071-229

      Orifice plug

      (節(jié)流塞)

       4)檢查空氣彈簧安全閥

      P90803-0071-171

      Piston,actuator,complete

      (驅(qū)動活塞整體)

       

      P90803-0071-087

      Oil cylinder

      (油缸)

       

      P90803-0071-026

      Inductive senor

      (位置探頭)

       

      1:主機排氣閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖(上半部分)

      3 故障二的排查

      抵歐洲各港口后,按照提示逐項排查No.1排氣閥故障:

      No.2缸互換位置探頭,故障仍舊;

      No.5缸互換空氣彈簧安全閥,故障仍舊;

      對該缸排氣閥液壓系統(tǒng)進行檢查并更換了升壓器進油止回閥,與No.3缸互換升壓器與液壓油管,故障仍舊;

      檢查排氣閥油缸頂部節(jié)流塞發(fā)現(xiàn)略有松動并上緊,本以為問題找到了,但開航后問題依舊。

      一路上利用靠泊時間排查,位置探頭、節(jié)流塞、安全閥、排氣閥液壓油升壓器都沒問題。那問題可能還是出在油缸上,只差油缸沒互換了。

      船抵國內(nèi)港口后將原No.1缸排氣閥頂部液壓油缸及驅(qū)動活塞換上,“排氣閥關(guān)閥速度過快”報警消除,并測得該缸爆壓和壓縮壓力正常(主機60rpm以上),問題終于得以解決。

      4 探究故障根源

      將驅(qū)動活塞解體(見圖2),各部件也未發(fā)現(xiàn)明顯磨損,難道是彈簧偏軟?當排氣閥關(guān)閉時緩沖活塞(P90803-0071-122)未能及時關(guān)閉而少量漏油致使排氣閥關(guān)閉速度過快,似乎也講得通。

      2 驅(qū)動活塞整體部件圖

      3 驅(qū)動活塞

      僅將彈簧換新,其它未換(也沒有備件),將驅(qū)動活塞組裝好再安裝到備用排氣閥上。在歐洲抵港后,我們將此備用排氣閥換到No.8缸,更換后又報“排氣閥關(guān)閉速度快”警報,排氣閥開度偏低且壓縮壓力及爆壓偏低,與之前No.1缸故障一樣。

      將原No.8缸排氣閥頂部油缸及驅(qū)動活塞換上(更換之前我們先測得緩沖活塞上端距專用工具上端的距離為51.0mm,如圖4所示),故障排除。所以不是彈簧偏軟的問題,那問題出在哪呢?分析下來還是出在液壓活塞上,再次將解體過的驅(qū)動活塞測量:距離為51.4mm(說明書最大值為D08-2351.4mm,最小值為D08-2248.4mm),剛好為最大極限值,但比原No.8缸驅(qū)動活塞所測距離大0.4mm。





      4 緩沖活塞高度測量

      進一步分析,有可能這批隨船新的備用排氣閥驅(qū)動活塞都有問題。我們立即測得另外一個新的備用排氣閥,距離也為51.4mm,果不其然。為了驗證我們的疑問,我們又利用靠港的機會,將這個新的排氣閥換到No.7缸,結(jié)果又報“排氣閥關(guān)閉速度過快”警報,將原No.7缸排氣閥液壓驅(qū)動活塞換上后故障消除。兩個新的備用排氣閥驅(qū)動活塞上都有問題:墊塊太薄,或者是墊塊臺階加工的太深了(如圖2、圖3所示),造成緩沖活塞上端距專用工具的上端距離太大(達到最大極限值),當排氣閥關(guān)閉時,排氣閥桿上行,緩沖活塞隨著驅(qū)動活塞上行時,泄油孔關(guān)閉慢致使泄油過快,所以造成關(guān)閉速度過快。

      5 心得體會

      2007年我司在韓國現(xiàn)代船廠訂造了410000TEU的電噴主機全集裝箱船舶開始,至今已歷經(jīng)近9個年頭。這些年來,通過仔細閱讀說明書和在接船期間、以及保修過程中與B&W的服務(wù)工程師的交流,加上我們長時間的實船操作實踐與總結(jié),對主機的各種故障的排除也積累了相當豐富的經(jīng)驗。但是這兩起排氣閥故障原因卻有很強的隱蔽性,讓我們走了許多的彎路,前面已有的經(jīng)驗不能解決所有的問題,還得經(jīng)過實際分析,由易到難,找到故障的實質(zhì)并加以排除,還有新的備用排氣閥的質(zhì)量也不是百分之百的可靠,分析故障時也要加以考慮。

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