1. 故障概述 某輪主機(型號6G70 ME-C 9.2)在運行超 34000 小時后,持續一個多月因 “FIVA 位置異常” 頻繁觸發減速,涉及 2、3、5、6 缸;1 缸(全新 FIVA閥 總成)和 4 缸(原配未更換 FIVA閥)未出現故障。經一系列排查和措施調整,最終通過更換所有先導閥解決問題。 2. 故障背景與基礎信息 (1)主機基本狀態 運行時間:34000 + 小時 核心故障現象:多缸因“FIVA 位置異常” 觸發減速,且故障缸集中在更換過 FIVA 組件的缸位(2、3、5、6 缸)。 (2)已執行的維護措施 滑油系統清潔:清潔主滑油濾器、液壓自動反沖洗濾器,啟用超細濾器運行2 小時;液壓油化驗符合標準,排除油液污染直接導致故障的可能。 FIVA 組件更換:1 缸為全新總成,2、6 缸為翻新 FIVA閥,3 缸僅換全新比例閥,5 缸先換翻新 FIVA閥 后換全新比例閥,4 缸未更換。 (3)關鍵異常發現 6 號 HPS 自清濾器存在反沖空氣泄漏,可能導致液壓系統壓力波動。 故障缸均為更換過FIVA 閥組件(翻新或新比例閥)的缸位,未更換的 4 缸和全新總成的 1 缸正常。 3. 排查過程與關鍵線索 (1)初期懷疑方向 翻新件質量:故障集中在2、5、6 缸的翻新 FIVA閥,初步推測翻新件可能存在內漏、閥芯卡滯等問題。 滑油清潔度:雖油樣正常,但主機運行時間長,系統可能殘留雜質,超細濾器僅運行2 小時,未徹底清除隱患。 
先導閥 比例閥(先導閥):3 缸和 5 缸更換新比例閥后仍故障,初期暫排除比例閥問題。 HPS 濾器漏氣:多位岸基支持人員分析指出需優先解決,漏氣可能導致供油不穩定,加劇元件磨損。 (2)關鍵驗證與排除 通過“4 缸與故障缸對調試驗” 的建議,可快速驗證 FIVA閥 組件本身是否存在問題(雖未執行,但邏輯上可排除 4 缸組件異常)。 1 缸全新 FIVA閥 正常,說明新件質量可靠,進一步指向翻新件或安裝適配問題。 4. 故障原因分析 (1)直接原因 先導閥(比例閥)閥芯拉傷,導致FIVA 閥位置控制異常,觸發 “Illegal FIVA position” 報警。更換所有先導閥后,故障改善,拆解舊閥發現拉傷痕跡,證實先導閥異常是核心癥結。 (2)誘因分析 HPS 濾器漏氣影響:反沖空氣泄漏導致液壓系統供油壓力不穩定,可能形成氣穴或瞬時壓力沖擊,造成先導閥閥芯與閥套潤滑不良,長期運行導致機械拉傷。 系統殘留雜質:主機運行34000 + 小時,系統內部可能殘留微小顆粒,超細濾器運行時間不足,雜質隨油液進入先導閥,加劇磨損。 翻新件適配性:翻新FIVA 與新比例閥可能存在配合間隙異常,導致閥芯動作阻力增加,加速先導閥磨損。 5. 解決措施與效果 核心措施:更換所有先導閥,徹底解決閥芯拉傷問題。 輔助措施:修復6 號 HPS 自清濾器漏氣,消除液壓系統壓力波動隱患;延長超細濾器運行時間,清除系統殘留雜質。 效果:更換先導閥后,主機減速狀況得到改善,故障報警未再出現。 6. 經驗總結與建議 優先解決基礎問題:液壓系統中的漏氣、壓力異常等基礎故障需第一時間處理,避免加劇核心元件損壞。 強化系統清潔控制:更換關鍵液壓元件后,應延長超細濾器運行時間,確保系統殘留雜質徹底清除;定期檢查ELVA 閥內置濾器(若有),按規范每 6000 小時清潔。 翻新件質量把控:使用翻新FIVA 需確認廠家授權資質,更換后必須進行功能試驗,確保閥芯動作活絡、無內漏。 高效排查方法:“組件對調試驗” 是快速定位元件本身問題的有效手段,在類似故障中可優先采用。 以下為歷史經典文章合集鏈接,需要自取
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